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100m2壓濾機(jī)的洗水問(wèn)題

分類:維護(hù)保養(yǎng) 652

引言

清凈工藝為冷主灰熱反應(yīng)的雙碳法工藝流程。一碳汁用6臺(tái)100m2壓濾機(jī)過(guò)濾,二碳汁用7臺(tái)90m2GP增稠器過(guò)濾,即全汁過(guò)濾流程。采用100m2壓濾機(jī),機(jī)頭壓緊壓力為11Mpa,糖汁工作壓力0.4—0.6Mpa,濾餅厚度為35mm。此壓濾機(jī)具有密封嚴(yán)密、濾液清澈、濾泥干、節(jié)省濾布等優(yōu)點(diǎn)。但在生產(chǎn)中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,其中首要問(wèn)題就是洗水阻力大、洗水時(shí)間長(zhǎng)。

100m2壓濾機(jī)的洗水問(wèn)題-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

全自動(dòng)三段洗水工藝

公司采用全自動(dòng)三段洗水工藝,系統(tǒng)為PIE程控器控制,執(zhí)行設(shè)備為氣動(dòng)調(diào)解閥,各段洗水量可按生產(chǎn)需要調(diào)解。濾泥含糖是此工序的重要指標(biāo),我公司指標(biāo)為1.0%對(duì)泥以下。濾泥含糖過(guò)高、過(guò)低均對(duì)經(jīng)濟(jì)效益不利,過(guò)高濾泥糖分損失增大;過(guò)低洗水量大,稀汁錘度降增加,加大了蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷,導(dǎo)致耗汽量增大。經(jīng)測(cè)算0.6%一0.8%對(duì)泥含糖是較為經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)。

工藝改造

原洗水工藝設(shè)計(jì)為反洗工藝,即與糖汁走向相反。洗水由上出汁孔進(jìn)入,經(jīng)過(guò)濾布層、濾泥層進(jìn)入下一濾板的下出汁口。洗水必須完全穿過(guò)35mm的濾泥層,洗水阻力相當(dāng)大,洗水壓力高達(dá)0.8一1.0Mpa。此工藝雖然有洗水均勻、在相同洗水量下濾泥含糖較低等優(yōu)點(diǎn),但是其洗水時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的缺點(diǎn)是致命的。因?yàn)樵谌^(guò)濾的工藝中,一碳汁流量較大,圓形物含量高,至使壓濾機(jī)周期輪換頻率高于泥汁過(guò)濾的流程。

經(jīng)濟(jì)效益

實(shí)際情況是按加工甜菜量1700噸/H計(jì)算,每班次8小時(shí)需輪洗壓濾機(jī)16臺(tái)次。而在生產(chǎn)實(shí)際中由于洗水阻力大,導(dǎo)致洗水時(shí)間過(guò)長(zhǎng),數(shù)據(jù)記錄平均洗水時(shí)間為51分鐘/臺(tái)次,每8小時(shí)洗水最多時(shí)8臺(tái)次,另外8臺(tái)次將不能進(jìn)行洗水而外排。經(jīng)化驗(yàn)數(shù)據(jù)未洗水濾泥含糖平均為4.5%對(duì)泥,比正常洗水的濾泥含糖(O.6%一0.8%)高達(dá)6倍,濾泥糖分損失巨大。

改造效果

經(jīng)查定造成洗水時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的原因,除了濾布使用時(shí)間,一碳飽充的因素外,其主要原因是反洗工藝不符合生產(chǎn)實(shí)際。針對(duì)此情況,我們進(jìn)行了大膽的改進(jìn):將反洗改為正洗工藝,洗水同糖汁走向相同,由中間進(jìn)汁口進(jìn)入,經(jīng)濾泥層表面,不必穿過(guò)濾泥層由上、下出汁口排出,大大降低了洗水阻力,洗水壓力降到0.6Mpa以下,洗水時(shí)間平均為14分鐘。雖然此工藝濾泥含糖稍高(在相同洗水量下正洗為1.2%對(duì)泥;反洗濾泥含糖平均達(dá)到0.8%對(duì)泥)但通過(guò)增加了10%的洗水量后,濾泥含糖達(dá)到0.6%一0.8%的指標(biāo)。而洗水平均時(shí)間僅為16分鐘,每班次8小時(shí)能夠洗20臺(tái)次以上,完全能夠滿足工藝要求。

改造兩臺(tái)后,又將全部六臺(tái)100m2壓濾機(jī)改為正洗工藝,在近幾年的生產(chǎn)中取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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