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氯堿行業(yè)的發(fā)展

Category.Technical Literature 580

introductory

焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責任公司(以下簡稱“開元化工”)成立于2009年10月,隸屬于河南能源化工集團。受“新冠肺炎”疫情的嚴重影響,下游產(chǎn)品開工無力,市場嚴重萎縮,燒堿價格跌到1500元/t,公司經(jīng)營日趨艱難,虧損壓力巨大。為了緩解壓力、沖出困境,開元化工結(jié)合當前嚴峻形勢,在生產(chǎn)中全面開展“深挖內(nèi)潛求生存,節(jié)能降耗圖發(fā)展”活動,積極調(diào)動每一名員工的積極性,號召全體員工與企業(yè)同呼吸共命運,積極樹立廠興我榮、廠衰我恥的思想理念。在生產(chǎn)中從節(jié)約一度電、一滴水、一張紙入手,減少生產(chǎn)開支和非生產(chǎn)性費用支出,從強化現(xiàn)場管理杜絕跑冒滴漏,加強三廢回收利用降低生產(chǎn)成本,定目標、定任務,做到分廠、科室有目標,崗位、班組、人人有任務。全面開展節(jié)能改造活動,達到節(jié)能減排降耗的目的。同時啟動第2期環(huán)氧氯丙烷裝置,引進其他企業(yè)盤活該項目,使企業(yè)在重重困難面前走出一條解困脫困之路,極大地增強企業(yè)抗風險能力。

氯堿行業(yè)的發(fā)展-板框廂式隔膜壓濾機

1節(jié)能降耗節(jié)約生產(chǎn)成本,全員努力提高資源利用率

1.1節(jié)約用電節(jié)約用電主要包括照明、空調(diào)、電腦、打印設備、飲水機及會議室、走廊、路燈、生活區(qū)宿舍、餐廳等用電。

(1)照明用電分級管理。開元化工所有辦公場所、公共區(qū)域的路燈、走廊燈及生產(chǎn)裝置區(qū)照明要根據(jù)光照變化和實際需要開關照明燈,白天日光充足情況下一般不開燈或分區(qū)開燈辦公,杜絕“長明燈”;同時根據(jù)現(xiàn)場照明情況,將全廠照明分為四級管理:一級為生產(chǎn)、辦公區(qū)域操作辦公必要照明;二級為生產(chǎn)、辦公區(qū)域操作辦公非必要照明;三級為門崗、生活區(qū)必要照明;四級為餐廳、車房、磅房區(qū)間照明。根據(jù)照明使用情況分區(qū)域、分時間停送,既要保證照明需要,又要最大程度節(jié)約用電。

(2)空調(diào)定時管理。燒堿裝置中控及調(diào)度室由生產(chǎn)技術部安排人員管理,餐廳、職工宿舍、澡堂由綜合辦公室負責安排人員管理,辦公室由部室專人負責。空調(diào)定時開關,空調(diào)運行時關閉門窗并合理設置空調(diào)溫度,嚴禁房間無人長時間開空調(diào),做到人走即關閉空調(diào)。

(3)用電定額定量管理。根據(jù)工作需要對各分廠、部室、餐廳、門崗、宿舍定額用電指標,安排專人負責,加強管控,超罰節(jié)獎。企管部每月26日抄表,按照定額進行考核,超出部分按0.85元/(kW·h)收取電費并納入內(nèi)部市場化考核。

1.2節(jié)約用水為了加強用水管理、節(jié)約資源、防止浪費,增強全體員工的節(jié)約用水意識,使其自覺愛護用水設施與設備,提高水資源的循環(huán)利用率,做到“隨用隨關”“隨手關水”“人走水關”,防止“常流水”,禁止浪費水資源,發(fā)生漏水及時處理。同時建立節(jié)水管理機制。各部門建立健全用水原始記錄和統(tǒng)計臺賬,分配用水定額計劃,定期檢查、定期考核,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,并將節(jié)水工作納入月度考核,全面防止水資源的損失和浪費;同時提高污水處理回用率,減少新鮮水消耗。

1.3節(jié)約打印用紙為節(jié)約打印用紙、防止浪費,增強科室員工辦公的節(jié)約意識,自覺愛護打印設施與設備,提高打印用紙的循環(huán)利用率,做到“打印機隨用隨開”“能不打印就不打印”“打印時盡量雙面打印”,防止“不必要的打印和單面打印”,禁止浪費打印紙資源。同時各部室定量打印用紙,節(jié)獎超罰。

2加強現(xiàn)場管理,杜絕跑冒滴漏,達到降耗增效的目的通過樹立“一個漏點就是一個隱患”的安全管理理念,及時消除現(xiàn)場跑冒滴漏情況,減少環(huán)境污染,實現(xiàn)環(huán)保清潔生產(chǎn),達到降耗增效的目的。

2.1制定現(xiàn)場管理泄漏標準標準要求靜密封點泄漏率≤0.5‰,動密封點泄漏率≤2‰,最終目標:靜、動密封點泄漏為零。全廠主要生產(chǎn)車間全部設備完好率達到90%,主要設備完好率達到95%。全年無重大設備事故。

2.2嚴格執(zhí)行考核機制機電部設立考核驗收小組,每月組織人員對各分廠無泄漏創(chuàng)建工作進行一次檢查、考核。對現(xiàn)場漏點的發(fā)現(xiàn)及治理周期均制定有詳細考核細則,對漏點發(fā)現(xiàn)不及時,對規(guī)定周期內(nèi)漏點未處理完成,或者采取有效管控措施的均嚴格納入考核。各分廠依據(jù)方案要求開展相應檢排查以及治理工作,每月針對泄漏點排查、治理情況開展考核工作。及時更新數(shù)據(jù),保證動靜密封點數(shù)、泄漏點數(shù)的準確性與及時性。機電部將對現(xiàn)場進行抽查,發(fā)現(xiàn)實際情況與統(tǒng)計數(shù)據(jù)不符的按照考核標準進行考核。

2.3實施效果通過強化現(xiàn)場管理活動,有效改善了開元化工生產(chǎn)裝置泄漏率、設備完好率、設備現(xiàn)場面貌,實現(xiàn)了清潔設備、場地干凈、設備標牌清晰、管道標志色彩清晰;設備管道不漏水、不漏汽(氣)、不漏風、不漏油、不漏料等目標。有效避免了物料浪費,改善了生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境面貌。同時有效控制了設備故障率,提高了設備的運轉(zhuǎn)效率,保障了生產(chǎn)安全;有效降低了生產(chǎn)成本,從而實現(xiàn)最小的環(huán)境影響、最少的資源浪費,達到“杜絕跑冒滴漏,降耗增效、降低生產(chǎn)成本”的目的及要求。

3全面回收利用生產(chǎn)副產(chǎn)物和廢氣、廢水、廢渣,節(jié)能減排爭創(chuàng)效益開元化工為降低生產(chǎn)成本,充分利用生產(chǎn)中排放的氫氣、一次蒸汽冷凝水、副產(chǎn)蒸汽、高鹽廢水等副產(chǎn)物及廢氣、廢水、廢渣,并將其回收利用,形成閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。每年可增加大量經(jīng)濟效益、降低大量生產(chǎn)成本、使企業(yè)效益最大化。

3.1氫氣的綜合利用開元化工20萬t/a離子膜法燒堿裝置在生產(chǎn)中產(chǎn)生5700萬m3氫氣,除生產(chǎn)鹽酸外,有剩余氫氣量達到5126萬m3直接排空。大量富余氫氣放空以后,造成巨大的資源浪費。開元化工根據(jù)可利用氫氣的具體情況,建設1套10t/h燃氫蒸汽鍋爐裝置和1套氫氣液化充裝裝置,回收利用氫氣燃燒產(chǎn)生的熱量生成蒸汽,剩余的氫氣全部液化充裝到罐內(nèi)進行銷售,即可解決生產(chǎn)上需要蒸汽的要求又可以有效利用氫氣,起到回收利用、變廢為寶、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本的作用,其中氫氣鍋爐每年創(chuàng)效1131.12萬元、氫氣充裝站年增效益1080萬元,為公司創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益,有效緩解市場帶給企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營壓力。

3.2副產(chǎn)蒸汽的回收利用開元化工目前使用的是5臺合成、冷卻二合一合成爐。合成生產(chǎn)1t鹽酸可以產(chǎn)生2522MJ的反應熱,利用合成爐自身廢熱回收利用功能,每臺合成爐每小時副產(chǎn)壓力0.15~0.25MPa的蒸汽2.5t。正常生產(chǎn)時運行3臺合成爐,每小時副產(chǎn)蒸汽7.5t。原設計的1臺溴化鋰機組消耗蒸汽4.2t/h,同時還開啟運行螺桿機組補充制冷量,一方面需要消耗大量動力電,增加生產(chǎn)成本;一方面有3.3t/h蒸汽直接排空,造成能源浪費。為此,開元化工在原有工藝流程的前提下,利用協(xié)調(diào)安裝集團內(nèi)其他單位閑置的C-360AST和XI-330兩臺溴化鋰機組,將副產(chǎn)排空蒸汽全部利用,做到3臺溴化鋰機組開備有序,避免運行螺桿機組運行消耗的大量動力電,實現(xiàn)副產(chǎn)蒸汽的全面回收利用,達到降低動力電消耗的目的。副產(chǎn)蒸汽一項每年可節(jié)約電費190.08萬元;同時,回收冷凝水按純水回用到生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi),每年可創(chuàng)效52萬元。以上兩項每年節(jié)約創(chuàng)效合計242.08萬元。

3.3一次蒸汽冷凝水的回收利用在生產(chǎn)過程中,使用一次蒸汽產(chǎn)生了大量冷凝水,如果通過排水溝全部排走,會浪費大量的熱量能源。為提高蒸汽利用率,降低生產(chǎn)成本,開元化工將一次蒸汽冷凝水收集代替純水再利用,變廢為寶,達到節(jié)能減排,降低生產(chǎn)成本的目的,可回收13萬t/a蒸汽冷凝水。冷凝水回收能夠產(chǎn)生很大的經(jīng)濟效益,并大大節(jié)省水資源、蒸汽消耗,減少污水排放及治理費用,經(jīng)濟效益達到117萬元/a。

3.4生產(chǎn)現(xiàn)場酸霧及堿霧與氯堿生產(chǎn)廢水綜合處理及回用在生產(chǎn)過程、酸堿儲存、罐裝過程中經(jīng)常產(chǎn)生酸霧及堿霧。為了滿足環(huán)保要求,開元化工在酸堿罐區(qū)及生產(chǎn)場所新增安裝了尾氣吸收裝置。利用負壓將酸霧、堿霧通過管道送到尾氣吸收塔,采用水吸收酸霧或堿霧,使其變成酸性水或堿性水后,送入企業(yè)的污水處理裝置,與氯堿生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水(主要是樹脂塔再生水及純水交換產(chǎn)生的酸堿水,每天約600t) ,在污水處理站進行綜合處理,處理合格后的廢水儲存在儲水罐內(nèi),通過管道應用到生產(chǎn)場地衛(wèi)生清理、廁所沖洗、植物綠化、道路和露天場地的噴灑;同時結(jié)合環(huán)保灑水車噴灑工業(yè)區(qū)內(nèi)的交通道路上,增加空氣濕度,降低空氣中灰塵的含量,有效控制霧霾的形成及對環(huán)境造成的危害,同時節(jié)約排污處理的費用。

3.5廢硫酸的回收利用來自電解工序的濕氯氣在干燥塔內(nèi)與質(zhì)量分數(shù)為98%的濃硫酸逆向充分接觸,將氯氣中的水完全吸收,干氯氣通過氯氣壓縮機壓縮,在一定溫度下液化為液氯。而濃硫酸吸收水分后,其質(zhì)量分數(shù)逐漸降至73%時,放入廢硫酸儲槽儲存,最后直接廉價出售。下一步將采用增加廢硫酸提純凈化新工藝,可將此部分廢酸提純合格后回用到濕氯氣干燥塔內(nèi),形成閉環(huán)循環(huán)使用,充分利用硫酸資源,達到增效降耗的目的。

3.6廢渣的回收利用

(1)在鹽處理中通過壓濾機過濾后產(chǎn)生的鹽泥,其主要成分為硫酸鋇、氫氧化鎂、碳酸鈣、可溶性鹽及其他不溶物,是制作水泥的一種原料。開元化工通過下料倉將鹽泥收集成堆,定期裝車直接送到集團內(nèi)部水泥廠生產(chǎn)水泥,實現(xiàn)內(nèi)部循環(huán)利用,達到減排增效的目的。

(2)芒硝收集裝包,直接銷售外部單位制作元明粉。4加快技術進步,優(yōu)化生產(chǎn)工藝

4.1建立完善環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹脂配套環(huán)保設施,處理有機廢液、廢渣,達到減排增效、節(jié)支降耗的作用開元化工環(huán)氯環(huán)氧項目原設計沒有配套環(huán)保設施,環(huán)氯環(huán)氧項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固、液態(tài)危廢6025t/a,其中液態(tài)4802.45t/a、固態(tài)1223.5t/a。必須運到指定處理站處理,處理危廢費用昂貴。為節(jié)約生產(chǎn)成本,新增1套新型臥式焚燒爐,利用副產(chǎn)氫氣作為熱源用于處置環(huán)氯環(huán)氧項目產(chǎn)生的固、液態(tài)危廢,每年可節(jié)約處理危廢費用352萬元。

4.2設備冷卻循環(huán)水的工藝優(yōu)化原運轉(zhuǎn)設備冷卻循環(huán)水為一次水,使用過程中容易結(jié)垢,堵塞設備本身自帶冷卻管件及機械密封,導致機械密封缺水或因水垢進入到密封面造成磨損漏液,嚴重影響生產(chǎn)的正常運行,同時產(chǎn)生大量生產(chǎn)廢水,增加污水處理及排放。開元化工在現(xiàn)場空余場增設3個64m3密閉地下儲存水池,將崗位運轉(zhuǎn)設備循環(huán)水通過管道集中收集到儲存水池,使用閉式循環(huán)泵及循環(huán)管路用于運轉(zhuǎn)設備冷卻循環(huán)水,利用液位控制系統(tǒng)自動補充純水或一次蒸汽冷凝水,供運轉(zhuǎn)設備冷卻循環(huán)水閉環(huán)使用。改造后不但優(yōu)化運轉(zhuǎn)設備循環(huán)水系統(tǒng),避免了設備事故,同時節(jié)約了一次水的消耗,減少了生產(chǎn)廢水的形成及排放。此項技改每年節(jié)約一次水9.6萬t,約合17.28萬元,同時節(jié)約污水處理及外排費用。

4.3利用氯氣尾氣回收裝置,快速生產(chǎn)巴氏消毒液液氯包裝尾氣處理系統(tǒng)是將液氯包裝尾氣回收到尾氣吸收塔,在吸收塔內(nèi)與氫氧化鈉逆向接觸反應生成次氯酸鈉,質(zhì)量合格后銷售。由于疫情嚴重,開元化工立即利用回收裝置大量生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品(巴氏消毒液) ,免費向疫情區(qū)捐贈高濃度巴氏消毒液160t和成本價向社會供應,為國家抗擊疫情貢獻一份力量。

4.4改造氯壓機溫度儀表吸取外單位的氯壓機溫度儀表管理經(jīng)驗,對氯壓機溫度儀表進行改造,現(xiàn)使用的溫度探頭為雙PT100測量形式,計劃增加氯壓機溫度儀表測量,加入聯(lián)鎖,更改為二選二聯(lián)鎖(只有2個溫度測點同時達到聯(lián)鎖值,才會引起氯壓機跳車) ,提高氯壓機設備運行的穩(wěn)定性,避免因儀表誤報造成系統(tǒng)停車。

4.5在鹽水系統(tǒng)增設在線監(jiān)測儀在鹽水系統(tǒng)增設在線監(jiān)測儀,能夠及時準確地監(jiān)測到鹽水指標的波動,指導操作人員及時操作調(diào)整,降低輔料消耗和系統(tǒng)中鈣鎂雜質(zhì)的含量,延長離子膜使用壽命,同時提高電解效率;在保證鹽水質(zhì)量的同時,降低了化驗員的勞動強度。

4.6采用先進的電解整流控制系統(tǒng)開元化工整流系統(tǒng)現(xiàn)用的整流控制柜有8臺,一拖二,現(xiàn)已運行近9年。因設備長期在高溫、震動環(huán)境中持續(xù)運行,導致整流系統(tǒng)性能下降、元件老化、運行信號丟失、失真,造成非計劃停車次數(shù)逐年增加,無法保證整流系統(tǒng)穩(wěn)定運行。為此,開元化工在2019年6月將整流系統(tǒng)優(yōu)化升級為KR-12D型穩(wěn)流控制柜,采用KRLZ-GMC-3.0光脈沖全數(shù)字穩(wěn)流控制器加PLC的結(jié)構(gòu),通過采用先進的新型整流控制系統(tǒng),配備數(shù)字化、智能化控制系統(tǒng),性能先進,運行可靠。可確保20萬t/a離子膜法燒堿生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定運行。可有效避免和減少整流系統(tǒng)非計劃停車,減少非計劃停車造成的損失。

4.7自然循環(huán)膜極距電解槽技術改造與應用開元化工現(xiàn)有膜極距電解槽8臺,在2017年運行已滿7年,由于設備長期運行已出現(xiàn)陰陽極網(wǎng)破損而造成離子膜扎破、槽電壓上升、電流效率下降、離子膜更換數(shù)量增加等問題。經(jīng)過同行業(yè)對比和專家探討,認為造成這種現(xiàn)象的主要原因還在于電解槽槽體結(jié)構(gòu)。通過與設備廠家溝通,決定將8臺電解槽逐次分批進行整體膜極距技術改造,重涂單元槽的陰陽極涂層,更換極網(wǎng)、相關配件及離子膜。該項目始逐批逐次改造,目前已經(jīng)改造7臺,經(jīng)生產(chǎn)運行及數(shù)據(jù)分析,最后驗收通過。改造后運行數(shù)據(jù)顯示:電解槽離子膜使用壽命有了很大的提升,電解槽離子膜扎膜率基本為零,換膜率下降,槽電壓也相對平穩(wěn),槽溫明顯下降,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本308萬元,有效地保證了設備的安全穩(wěn)定運行,充分起到了節(jié)能降耗的目的。

5嚴格零材、備件管理,節(jié)約生產(chǎn)成本投入

(1)根據(jù)生產(chǎn)需求情況及時對各分廠材料費核定定額目標,嚴把審核關真正做到按需發(fā)放,目標考核,每月按照標準對分廠進行內(nèi)部市場化考核,同時制定激勵考核制度,節(jié)獎超罰。

(2)全面加強小改小革、修舊利廢活動,充分利用舊閥門、舊材料,降低生產(chǎn)投入。開元化工在修舊利廢方面加大宣傳力度,完善考核獎懲,讓員工全面了解修舊利廢工作開展的必要性;同時,通過生產(chǎn)市場化與個人收入掛鉤,確保調(diào)動員工的積極性,堅持有舊的不用新的,能維修的不投入新的,能自修的不外委等原則,加大修舊物資的復用率,減少材料費投入,真正有效地減少生產(chǎn)材料費用的投入。

(3)全面梳理長期閑置積壓物資明細,利用開元化工內(nèi)、外部資源調(diào)劑力度,通過一切渠道做到能調(diào)劑的不購置,大力減少庫存物資,全面減少生產(chǎn)不必要投入,全力降低生產(chǎn)投入成本。

(4)根據(jù)市場變化及價格走勢,控制原料氯化鈉購入價格,從源頭降低原料采購費用,有效降低生產(chǎn)成本。

6加強設備管理力度,減少維修費用,避免非計劃停車

(1)加強預防性檢修和日常性點檢定修工作。首先在檢維修中落實主體職責、明確責任、具體分工,提升設備檢維修質(zhì)量。提前落實設備檢修計劃、具體檢修內(nèi)容、制定設備檢修方案、核實設備檢修材料,明確檢修工作標準與周期,定期對重要設備進行全面的排查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。做好設備現(xiàn)場排查工作,根據(jù)設備運行情況制定預防性維護工作計劃,結(jié)合實際和對設備修理進行分類,按先急后緩的原則對設備有計劃有序地進行檢修。

(2)加強對重點設備的管理,完善重點設備監(jiān)控系統(tǒng)。每月定期開展全面的系統(tǒng)專項排查工作,確保設備故障早發(fā)現(xiàn)、早處理,避免造成設備故障的擴大和損害加劇,減少設備維修費用。

(3)做好點檢定修工作,把設備維護保養(yǎng)好,嚴格按檢修周期進行檢修,確保設備穩(wěn)定運行,備用設備完好備用,減少因設備問題造成降負荷或停車。

(4)建立和完善維修技術人員考核機制,提高維修人員技能水平,減少設備外委檢修,減少外委維修費用,嚴格控制設備大修費用。7開展多種銷售方式,拓展銷售渠道,提升產(chǎn)品售價,增加企業(yè)收入首先根據(jù)市場需求保證產(chǎn)品供應給長期合作的固定的大客戶,積極發(fā)展以焦作為核心向四周輻射的穩(wěn)定客戶,同時發(fā)展以新鄉(xiāng)、安陽、鶴壁等地區(qū)的燒堿自提用戶,確保銷量穩(wěn)定。建立價格對標機制,通過與相距較近的同行及集團公司內(nèi)部的永銀化工開展行業(yè)對比產(chǎn)品售價,指導銷售,提升產(chǎn)品銷售收入。其次加大副產(chǎn)品銷售力度,尋求新的效益增長點。開元化工目前主要副產(chǎn)品為氫氣、次氯酸鈉和消毒液,根據(jù)不同用戶采取靈活的銷售模式,加大拓展銷售渠道,最大化提高產(chǎn)品售價,增加資金收入。8延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,平衡氯氣,保證氯堿裝置滿負荷生產(chǎn)開元化工20萬t/a離子膜法燒堿裝置每年生產(chǎn)17.75萬t液氯,合成鹽酸消耗液氯1.86萬t,其余15.89萬t液氯對外銷售,是河南地區(qū)最大液氯銷售企業(yè)。下游客戶若出現(xiàn)開車不足時,將嚴重影響開元化工的生產(chǎn)經(jīng)營,甚至會出現(xiàn)停產(chǎn)局面。開元化工為平衡氯氣、延伸氯堿產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,增強企業(yè)市場競爭力,立足自身建設了1套20kt/a三氯氫硅裝置、1套30kt/a環(huán)氧氯丙烷裝置、1套40kt/a環(huán)氧樹脂裝置。同時同一墻之隔的焦作市華得瑞化工有限公司100kt/a氯化石蠟項目有機結(jié)合,實現(xiàn)完整的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。徹底解決了生產(chǎn)中氯平衡制約生產(chǎn)的瓶頸,有效規(guī)避外圍液氯市場對開元化工生產(chǎn)經(jīng)營的影響,實現(xiàn)20萬t/a離子膜法燒堿裝置滿負荷運行,同時避免了液氯運輸對環(huán)境產(chǎn)生的危害性。

9盤活閑、停裝置,充分利用現(xiàn)有資源增加收入

9.1啟動第2期環(huán)氧氯丙烷裝置第2期項目環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置在2015年8月建成后,由于受市場原因,一直停置,現(xiàn)市場價格節(jié)節(jié)攀升,而燒堿價格屢創(chuàng)新低,為減虧增效,開元化工全力以赴抓機遇,為實現(xiàn)解困脫圍,上下齊心創(chuàng)奇跡,在2020年5月18日,將30kt/a環(huán)氧氯丙烷裝置順利投產(chǎn)成功,該項目與20萬t/a離子膜法燒堿裝置形成循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈,使企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理,經(jīng)營效益更加突出,有效地增加了企業(yè)的市場競爭力和抗風險能力。

9.2引進其他企業(yè)盤活二期環(huán)氧樹脂項目由于環(huán)氧樹脂生產(chǎn)技術發(fā)展較快,在設計時裝置技術已經(jīng)落后,導致生產(chǎn)成本居高不下,產(chǎn)品品種與市場脫節(jié),造成該裝置閑置。為盤活該裝置,開元化工積極與國內(nèi)知名涂料生產(chǎn)公司合作,將40kt/a環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置租賃給其他公司,由其他公司負責技術改造、生產(chǎn)經(jīng)營及銷售。目前,該裝置已達標達產(chǎn),成功生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。為公司盤活閑置、停置裝置,提高資源利用率,增加企業(yè)收入走出新的路子。

10結(jié)語開元化工綜合利用自身優(yōu)勢,采取多種方式節(jié)水、節(jié)電,降低生產(chǎn)成本;全面回收生產(chǎn)中的副產(chǎn)品及廢氣、廢水、廢渣并充分利用,為節(jié)能降耗、減排增效作出巨大貢獻;同時,將產(chǎn)品與工業(yè)園內(nèi)其他企業(yè)生產(chǎn)有機結(jié)合起來,形成有機循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)經(jīng)濟效益創(chuàng)造更大的價值。抓住機遇全力攻關,快速生產(chǎn)出環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)品;引進其他企業(yè)盤活閑置裝置,提高資源利用率以增加資金收入;通過以上多種方案,深挖內(nèi)潛降成本、節(jié)能降耗增效益,為企業(yè)在疫情嚴重影響下的解困脫困及長期穩(wěn)定發(fā)展探索出新的方向。


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